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旋挖故障维修知识大全

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2017/12/30

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旋挖钻机启动后主卷扬异常掉钻

 

故障现象:


旋挖钻机起动后主卷扬异常掉钻。

 

故障分析:

旋挖钻机起动后主卷扬异常掉钻。在钻机开机运行却无动作的情况下测制动压力,若压力值正常,则主卷扬减速机摩擦片损坏,浮动电磁阀卡滞,主卷扬平衡阀损坏等都能导致主卷扬异常掉钻。

 

故障原因:


1.摩擦片损坏。


2.浮动电磁阀卡滞。


3.主卷扬平衡阀损坏。

4.制动缸弹簧变形。

 

排故方法:


1.将制动油路堵上,提主卷扬,此时主卷扬无动作。可以判断摩擦片正常。

2.将浮动油管与平衡阀连接处的接口打开(梭阀连接处)不操作,发现仍然掉钻。排除浮动电磁阀的故障。


3.将压力表与制动油路用一个三通接头连接,做上提下放动作时压力达到正常范围,但压力无法正常回位,说明平衡阀有卡滞。调节制动溢流阀调制压力直到钻杆不下掉。此时提放钻杆,由于压力过低,制动摩擦片无法正常打开。将压力调至标准值,摩擦片能够打开,掉钻现象出现。将平衡阀拆洗,但仍无效果。平衡阀仍卡滞,无法正常工作,需更换。


4.更换新的平衡阀,钻机恢复正常。更换时注意:保证液压系统清洁度,防止污染。装好后测压正常再将钻机交付客户使用。

 

排故体会:


应做好钻机维护和保养,保证液压油的清洁度,防止污染物进入液压系统,损坏液压元件而造成故障。定期检查卷扬的制动压力,保证制动摩擦片正常打开。

 

桅杆油缸工作时不同步

 

故障现象:


旋挖钻机工作一段时间后,桅杆偏斜,且两桅杆油缸工作不同步。

 

故障分析:


旋挖钻机工作一段时间后,桅杆偏斜,两桅杆油缸工作不同步,可能是油缸平衡阀问题,或者是桅杆油缸内泄。

 

故障原因:


1.平衡阀问题。


2.油缸内泄。

 

排故方法:


1.开机把桅杆倒至约45度,停车熄火。拆除平衡阀上的两油管,用两个干净的塑料袋接在平衡阀A、B口上,等一段时间没有油渗出,但油缸活塞杆长度变短,说明平衡阀没有问题,油缸内泄,反之则是平衡阀问题。


2.经过测试,桅杆油缸收回,活塞杆变短。管路打开经过一段时间后,平衡阀有泄漏。调节平衡阀调节螺栓,也无效果,且油缸动作缓慢,可以判定是平衡阀有泄漏或是阀芯卡滞。


3.拆下平衡阀检查。拆开后发现平衡阀小腔阀芯的锥面出现一圈划伤痕迹,液压油从此处泄漏,导致桅杆油缸在工作时与另一油缸工作不同步,桅杆向一边倾斜。

4.更换平衡阀,桅杆油缸恢复正常工作,故障排除。

 

排故体会:


排除故障需要细心地观察检测,耐心地从简单到复杂逐步排查可能的故障点。 

 

旋挖钻机桅杆立桅、倒桅时偏斜

 

故障现象:


钻机立桅、倒桅偏斜,桅杆油缸不同步。

 

故障分析:


桅杆不同步可以从以下方面考虑:立桅、倒桅时电比例阀开启大小不一致引起,若调整电流没有明显好转,则考虑桅杆油缸平衡阀故障,如果平衡阀没有卡滞且调整阀芯开度无明显好转,则是油缸本身存在内泄问题。

 

故障原因:


1.立桅、倒桅电比例阀开启大小不一致。


2.桅杆油缸平衡阀问题。


3.桅杆油缸密封件损坏,油缸内泄。

 

排故方法:


1.开机,输入密码进入显示屏幕设置页面,调整电比例阀开启电流为950mA和850mA,调整过后发现钻机立桅、倒桅速度明显减慢,但是故障依旧,可以确定跟电流无关。


2.拆卸、清洗平衡阀,发现平衡阀无卡滞现象,调整平衡阀开度,钻机立桅、倒桅没有明显好转。


3.将油缸拆下来打开后发现一油缸密封件损坏。更换该油缸活塞密封件后,钻机立桅、倒桅无明显偏斜,故障排除。

 

排故体会:


旋挖钻机立桅、倒桅偏斜问题主要考虑从三个方面入手:第一电路方面。第二液压油路方面,检查液压油路是否正常。第三考虑平衡阀和油缸,平衡阀泄漏和油缸密封件损坏导致油缸内泄。

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